介绍
具有几个天然气生产井的北部哥伦比亚领域具有近15个MSCFD的总量,H.2在10-190 ppm范围内的存在。除h2S清除治疗,该领域需要腐蚀抑制剂,抑制剂和与气体相关的水的杀生物剂。
用Lipesa 512BR处理优化
目前,H.2S Scavenger(Lipesa 512br)使用高,范围从其理论剂量高出4至10倍。
Lipesa团队进行了质量平衡,并评估了与H相关的每个井中注射点的位置2S含量和Lipesa 512BR消费。它们确定了井中的相关高含水量导致高清除剂消耗,因为产品转移到水中而不是与H反应2S在气相中。表1显示了每个井相关的水量,以及实际与理论消耗。
表1.相关水与Lipesa 512BR消费的体积
虽然偏离真实与理论消费的偏差并不与水的生产线性,但球队注意到,由于水域产生更多的水,Lipesa 512BR消费增加。
初步现场测试
基于相关的水是高唇膏512BR消费的原因,在天然气加工厂内部没有相关的水分。在此点(二醇脱水厂的出口处)注射了脂质体512BR三天,并且在孔中的消耗减少了伴有的自由水的存在。净结果是使用9 GPD的使用量。
最终现场测试
尽管减少,由于该注射点与H之间的速度短路(10米),所以位于二醇厂下游的注射点并不有效2在植物的色谱仪中。在压缩机和乙二醇厂之间建立了一个新的点,在一段超过100米长的管道中,确保水流量非常低,混合和反应时间。
该测试持续了一个月,并将逐渐移动消耗朝向压缩机的排出点(不含水的点),并在井中切割消耗(具有相关的游离水的存在点)。表2显示了在该场测试之前每孔的Lipesa 512BR的消耗,表3显示了在变化之后的每个井的Lipesa 512br的新消耗,并且在压缩机的排出点附加的点处。
表2.在测试之前每孔的Lipesa 512bR消耗
表3.注射点变化后的每个井PIPESA 512BR消耗
Lipesa 512BR消耗的还原是大幅的,从155ggd到85gpd(45%)。只需添加一个只有天然气的注射点,客户每月节省超过25,000美元的费用。
由于新的注射点在二醇脱水植物之前,因此需要监测乙二醇pH的变量,例如乙二醇pH和更换率,以避免乙二醇再生器单元再沸器中的发泡和效率损失。
表4.测试期间的乙二醇替代体积
结论和建议
1. Lipesa 512BR的高消耗是由与气体相关的自由水损失引起的。
2.随着压缩机出口的注射点的重新定位,实际注射与总体理论注射率从5.4降至2.5。
3.在进行这种优化测试时,必须对乙二醇pH付出特别的注意,因为清除剂可能会影响它。本顾客能够管理9.3的pH,避免在二醇再生单元中与尺度,泡沫或乙二醇损耗相关的任何问题。
结果仅是示例。它们不保证。实际结果可能有所不同。